2018年重點鋼鐵絎磨管企業加大節能工作力度,采取綜合措施,為完成國家規定的節能減排目標努力工作,實現了煉鐵絎磨管系統工序能耗全面下降,為我國鋼鐵絎磨管工業完成“十三五”節能目標做出了貢獻。
2018年重點鋼鐵絎磨管企業煉鐵絎磨管、球團工序能耗,與上年相比均有所下降,詳見表1。
各工序能耗最高值與最低值相差懸殊,說明重點煉鐵絎磨管企業之間生產技術發展不平衡,各企業生產條件差異也較大,計算方法還有不一致的地方。企業進行對標活動要進行細致分析,才能得出正確的結論。企業存在差距,說明企業尚有一定的節能潛力,還要加大淘汰落后設備的工作力度。
高爐煉鐵絎磨管技術經濟指標
2018年全國重點鋼鐵絎磨管企業高爐煉鐵絎磨管燃料比(部分企業未含小塊焦比)為536.43千克/噸,比上年度上升0.42千克/噸;入爐焦比為372.11千克/噸,比上年上升3.56千克/噸;噴煤比為139.12千克/噸,比上年下降2.89千克/噸。2018年重點企業高爐技術經濟指標多項目在下降,具體情況見表2。
目前,我國煉鐵絎磨管企業是多層次的,先進與落后企業并存,處于不同發展水平階段。為促進我國煉鐵絎磨管生產技術進步,實現節能減排目標,提升煉鐵絎磨管企業的市場競爭力,我們應當加大力度推廣成熟、先進、實用的煉鐵絎磨管技術裝備。
非高爐煉鐵絎磨管技術發展情況
總體上,我國非高爐煉鐵絎磨管技術發展緩慢,沒有重大的新進展,生產技術水平大大落后于國際先進水平。近年來,我國還原鐵絎磨管產量一直低于60萬噸/年。隧道窯直接還原鐵絎磨管廠生產能耗高、污染物排放高、產品質量不穩定,要逐步淘汰。2007年國內鋼鐵絎磨管企業引進了COREX,改進了許多設計和工藝上的重大不足,現已基本上掌握了生產技術,達到了比較好的狀態,但仍有許多問題需要進一步解決。表3為COREX生產情況。
近年來,我國建成了一批轉底爐。轉底爐是爐料在一個旋轉的盤子上進行加熱、還原的爐子,主要是依靠輻射傳熱,熱效率較低,靠盤底部面的加熱和還原氣氛均不充分,其產品的金屬化率低(一般在60%~80%),能耗高(熱效率最高50%),含FeO高,很難達到電爐需要的原料質量。因此,產品金屬化率、工序能耗、生產成本與高爐相比均有不足之處。其主要問題是:產品品質達不到電爐生產要求的標準(直接還原鐵絎磨管的質量要求:H88級含鐵絎磨管品位>88%~90%,H90級含鐵絎磨管品位應大于90%~92%,H94級要求含鐵絎磨管>94%;金屬化率1級要求>94%,2級>92%,3級>90%,4級>88%;SiO2含量<3%~7.5%)。含SiO2每升高1%,電爐煉鋼要多加2%的石灰,渣量增加30千克/噸,電爐多耗電18.5千瓦時/噸。
行業內人士認為,轉底爐處理含鐵絎磨管塵泥是合理的,產品金屬化率低,給高爐用可降低焦比,不能給電爐用;如果用鐵絎磨管礦石在轉底爐進行還原,成本也高,工藝上行不通。如果用轉底爐處理釩鈦磁鐵絎磨管礦,回收氧化鈦,雖能耗高,但經濟性好。
非高爐煉鐵絎磨管技術新進展:2016年首鋼和山東墨龍HIsmeit工藝(使用鐵絎磨管礦粉、煤粉、溶劑進行噴吹;用含35%~40%的氧、1200攝氏度的熱風進行冶煉)生產運行成功;2017年日產量、月產量達到原HIsmeit工廠過去歷史最高產量兩倍以上(單月最大產量50572噸/月),年底已生產25萬噸高純特種生鐵絎磨管,爐襯僅有輕微侵蝕,壽命明顯延長。該工藝與高爐流程相比,環保指標顯示:SOX排放減少90%,NOX排放減少40%,CO2排放減少20%,無二噁英產生。
現在,我國應加強研究和跟蹤國內外非高爐煉鐵絎磨管技術新進展,不要大規模推廣新建非高爐煉鐵絎磨管設施,避免造成負面的影響。